9月30日11點18分,6B爐198號炭化室順利出焦,正式拉開了寶鋼股份煉鐵廠三焦爐6A/6B爐原地大修項目的投產序幕。
6B爐于2023年11月20日停爐大修,無論數九嚴寒,還是高溫酷暑,項目團隊繃緊弦、拉滿弓、鉚足勁,精心籌備、全力沖刺,用智慧和韌勁擊倒了一個又一個施工進度的“攔路虎”,取得了一個又一個階段性的成果:7月15日成功點火烘爐,比計劃工期提前14天進入熱態施工,9月11日,由烘爐狀態成功轉為地下室正常加熱,9月28日,順利實現初期裝煤,比計劃工期整整提前了40天。
協同之力夯實“穩固樁”
煉鐵廠三焦爐6A/6B爐原地大修項目拆除原有100孔焦爐,保留焦爐土建基礎,按搭接大修改造模式原址新建同等規模焦爐,同步實施干熄焦更新項目。整體項目施工周期長,焦爐、干熄焦等區域施工全面鋪開,高空作業頻繁、生產和改造交叉多。煉鐵廠牽頭成立由投資管理部、安全保衛部、設備部、監理、施工單位等組成的大修指揮部,明確聯絡體系、區域安全責任體系、專業協調管理體系等,發揮協同作用,最大限度支撐項目安全有序推進。6B爐停爐期間,6A爐還在正常生產,公用的荒煤氣系統切斷是第一個要肯下的硬骨頭。煉鐵廠與寶武碳業高效協同,創新集氣管壓力控制方式,打破焦爐停役荒煤氣放散的傳統理念,做到荒煤氣不放散、大氣零污染,首次實現焦爐綠色環保停爐。
算賬之思打好“鐵算盤”
自2023年11月20日6B爐停爐以來,項目團隊以“早投產早受益”為目標,壓實責任、算賬施工。項目團隊細分目標節點,集眾智、匯群力,推動各子項工程的順利收尾、消缺閉環、各項試生產條件的早準備早就緒。合理優化施工方案,采用新技術,縮短工期,降低施工成本。大棚基礎采用新工藝新技術,施工工期縮短21天且減少了鋼砼用量。烘爐使用新技術,縮短工期約20天。提前策劃設備供貨計劃并實時調整,總平面布置圖適時動態管理,最大限度減少倒運距離和時間。優化春節前施工日計劃,趕在春節前完成了焦爐砌筑大棚的安裝工作,節后第一時間開始筑爐,僅用95天完成了1.6萬噸耐材的砌筑施工。6月份以來,戰高溫斗酷暑,防暴雨抗臺風,合理組織安排施工,奮力拼搏,有力保證了工程建設的快速實施。
創新之光書寫“新篇章”
在焦爐工藝技術創新方面,本次大修應用墻面磚結構優化技術,提高了節能效率和環保水平。采用燃燒模擬仿真技術,實現最優化焦爐爐體及加熱系統設計,降低耗熱量。應用高導熱高致密硅磚,大幅提高傳熱效率,減少氮氧化物的生成。
在施工技術創新方面,采用“先立爐柱、先裝保護板”砌筑方法,嚴格執行“6S”砌筑工藝,針對性梳理各部位質量主控要點,做到了旁站人員與作業人員標準的統一,確保了焦爐砌筑質量優良。
在施工管理創新方面,深度應用BIM并結合智慧工地平臺,深化項目數字化管控,實現施工現場信息高效傳遞和實時共享,確保了“人、機、料、法、環”各關鍵要素實時、智能的監控和管理。
起點更迭,征程更新。6B爐原地大修改造的圓滿收官,必將成為項目團隊拼搏奉獻、砥礪奮進的不竭動力。項目團隊將以更加細致、更加協同的工作態度,煥新出發,勇毅前行,戰危機、創一流,早日實現6A爐投產,為寶鋼股份完成年度經營目標添薪續力。
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